domingo, 21 de maio de 2017

Reparo do Musical Fidelity Primo : um pré de 11.000 dólares.

Olá meus amigos! Chegou mais um belíssimo valvulado até nós: um pré amplificador Musical Fidelity Primo! Vejam que monstro...




Para quem não conhece, a Musical Fidelity tornou-se famosa por criar belos aparelhos a preços acessíveis. No caso deste pré, eu não o chamaria de acessível, a um custo de 11.000 dólares (msrp)...
não há como não reparar em como o aparelho é bem montado e robusto.

Este aparelho chegou até nós com um defeito, a princípio, bem simples: dois dos Leds azuis que iluminam as válvulas estavam apagados. Tudo parecia ser apenas um defeito estético, mas que incomodava o proprietário o suficiente para enviar o aparelho até nós para reparo. Achamos que seria um reparo simples, mas continue lendo e verá como surpresas aparecem e muitos trabalhos simples podem se tornar mais complicados que o esperado!

A primeira dificuldade é desmontar o aparelho... ele é todo montado em 'camadas'. Dois leds estavam com problemas, um em cada placa amplificadora (existe uma placa esquerda e um direita, para os respectivos canais). Para se chegar até a placa, é necessário primeiro remover a tampa superior. Em seguida é necessário remover a tampa central que protege a fonte, para então remover as tampas individuais de cada uma das placas amplificadoras. Só o desmonte já levou um tempão, e dezenas parafusos foram removidos.

Ao analisar as placas superficialmente, percebemos que existia um circuito ligado a cada LED... não apenas para acendê-lo de imediato quando o aparelho é ligado! O aparelho testa de maneira básica cada uma das válvulas e se detecta algum problema, não liga o LED, para que o usuário possa claramente ver qual válvula está com problema. É um teste de filamento simples, mas achei interessante, por nunca ter visto tal circuito antes. Não deixa de ser uma novidade!

Aparelho desmontado

Já que os LEDs não são apenas um mero enfeite, resolvi realizar um teste completo. Testar todas as válvulas uma a uma, limpar todos os contatos dos soquetes, lixar tudo e remover qualquer oxidação. Um dos LEDs defeituosos imediatamente voltou a funcionar, se tratava de um problema de oxidação nos pinos de uma das válvulas, No entanto, o outro LED continuou apagado. Hora de testar os circuitos ao redor...

Parte do circuito de alimentação do LED

Basicamente este circuito testa se há corrente no filamento da válvula. Caso exista, o LED se acende, através de um transistor (ilustrado na foto acima). Um breve teste no circuito evidenciou que tudo funcionava como deveria, mas o LED mesmo assim não se acendia. Hora de trocar o LED, que com certeza estava queimado. Infelizmente, a troca do LED não seria nada fácil!!

LED 'preso' pelo soquete


Neste aparelho, os LEDs são soldados antes dos soquetes, e não é possível removê-los sem retirar a placa por completo do aparelho e dessoldar o soquete correspondente. O LED simplesmente não passa pelo pequeno furo presente no soquete, mesmo se dessoldado, devido à pequena aba presente em sua parte posterior. Mais algumas horas de trabalho, mais algumas dezenas de parafusos para remover todas as placas e... LED removido!!

LED queimado

Como podemos ver a seguir, o soquete teve de ser totalmente dessoldado para que o LED pudesse ser removido:

Soquete removido

Um novo LED foi soldado, juntamente com o soquete original, que foi reinstalado.

LED e soquete sendo ressoldado

Em seguida, o fluxo de solda foi limpo com álcool isopropílico e a placa foi reinstalada no aparelho. Como muitos de vocês devem saber, somos absurdamente perfeccionistas, e de antemão já sabíamos que teríamos um pequeno problema: a luminosidade destes LEDs de alto brilho variam ENORMEMENTE de fabricantes para fabricante e até de lote para lote. É óbvio que o novo LED não iria se acender exatamente como os outros. A diferença não era grande, mas era perceptível. O que fazer? Fácil: utilizamos um luxímetro e medimos a luminosidade dos LEDs originais. Em seguida, ajustamos o resistor de corrente do novo LED instalado para que a luminosidade fosse idêntica a dos LEDs originais. É um detalhe mínimo, mas se não ficar perfeito, não ficamos satisfeitos rs... sim, somos meio loucos!

LEDs após reparos

Continuando, como sempre fazemos, não nos limitamos a apenas reparar defeitos reportados. Sempre que recebemos um aparelho, testamos tudo e sempre realizamos uma avaliação completa, a fim de garantir que o aparelho saia daqui com uma boa saúde e perspectiva de uma vida longa! Uma análise visual na fonte revelou problemas...

Capacitores de fonte

Vocês conseguem ver o problema? Os capacitores estão completamente estufados. Isto é um problema comum, especialmente em equipamentos de 115V que são ligados em 127V no Brasil, e trabalham no limite de suas tensões. Seria este o caso? Vamos ver...

Tensão de operação do aparelho

Bingo! 115V!! Mais testes confirmaram que os capacitores deste primeiro estágio da fonte estavam operando com uma tensão ligeiramente maior que a máxima permitida. Optamos por testar todos os eletrolíticos. No fim, apenas os que estavam estufados tiveram de ser trocados. O dono do equipamento foi avisado que o mesmo deveria ser operado em 115V, e não mais em 127V, mesmo os capacitores tendo sido trocados por valores de maior tensão.

Muitos acreditam que esta pequena diferença na tensão de rede não influencia em nada a operação do aparelho... pois está errado! Alguns aparelhos podem até se 'safar'... mas com certeza a vida útil de muitos componentes será reduzida. Sempre utilize um condicionador de energia capaz de abaixar a tensão para o valor exato de seu equipamento.

Continuando os reparos, encontramos algumas falhas, de certa maneira graves, na execução do projeto deste aparelho. Existem alguns reguladores de tensão presos a dissipadores de fenolite revestidos em zinco. O problema é que estes dissipadores estão flutuando, sem qualquer fixação!!


Dissipadores flutuantes

O grande problema destes dissipadores é que, como não estão fixos, vibrações podem acabar danificando os pontos de solda entre o componente e a placa, causando mal contato ou falha geral no funcionamento. Fabricantes de bons equipamentos, especialmente da área de onde vem minha formação superior e área na qual trabalhei muitos anos (equipamentos de medição de alta precisão e durabilidade) jamais deixariam um componente instalado assim. Pode ser preciosismo, mas é um risco de falha desnecessário, Optamos por criar pequenos suportes e dar uma sustentação adequada a estes dissipadores.

UFA... viram só como ás vezes um simples problema relatado como 'tem duas luzinhas que não acendem' pode resultar em um reparo trabalhoso? Ainda bem que o dono queria que tudo ficasse perfeito, assim como nós sempre queremos! 

Tudo remontado, próximo passo era ouvir por 8 horas, como sempre fazemos, para garantir que tudo está 100%.

Equipamento terminado e em testes

Tudo pronto! O aparelho voltou a seu dono que ficou muito feliz com o resultado, assim como nós ficamos :)

Até a próxima meus amigos!

sábado, 6 de maio de 2017

Restauração de Caixas Gradiente Master 44

Olá amigos, para hoje teremos uma restauração diferente! Um par de caixas vintage nacionais, as Gradiente Master 44!

Este post é dedicado a todos que curtem um bom vintage nacional :)

Gradiente Master 44 - Audiorama

Estas caixas eram do falecido pai de um cliente nosso e tinham elevado valor sentimental. Nosso cliente deixou claro que queria uma restauração completa, pois eram itens de enorme valor para ele. Pedi que ele trouxesse as caixas até a Regence Audio para avaliarmos o estado e vermos o que poderia ser feito. Esperávamos pequenos defeitos e danos, mas não foi bem o que chegou até nós rs...

Primeiramente, alguém já havia iniciado a restauração, mas acabou foi por destruir as caixas completamente. Alguém resolveu remover os alto falantes e conseguiu danificá-los por completo neste processo, veja só...

Falantes recebidos

As caixas em si estavam com várias partes do folheado faltantes, muitos riscos e marcas de umidade (estufados principalmente na parte inferior). Teriam de ser totalmente restauradas.

Caixas como recebidas

Agora vem a pior parte, Os tecidos ortofônicos das molduras frontais estavam muito sujos e manchados. A forma correta de se consertar isso é trocar o tecido (e prejudicar a originalidade) ou remover todos os grampos que o prendem e enviar a uma lavanderia, na tentativa de recuperá-los. Na Regence Audio fazemos todo o trabalho a mão, inclusive a delicada limpeza dos tecidos originais, já que são insubstituíveis. Infelizmente, quem tentou recuperar as caixas antes decidiu que lavaria a moldura por completo, com o tecido preso a madeira. O resultado? Um FIASCO completo, vejam só:

Moldura como recebemos

Sim, recebemos ambas molduras como na foto: molduras em pó!! Acreditem ou não, foram TOTALMENTE SUBMERSAS em água na tentativa de lavar o tecido. Acabarem virando pó, literalmente. 

Portanto, após uma análise geral, concluímos que os seguintes trabalhos deveriam ser executados:

  • Restauro completo dos gabinetes com novo revestimento em madeira;
  • Restauro completo dos falantes;
  • Confecção de um novo par de molduras;
  • Limpeza dos tecidos ortofônicos originais;
  • Confecção de novos crossovers (originais não funcionavam);
  • Testes de audição.
O primeiro passo foi reformar os falantes. Neste ponto uma decisão teve de ser tomada, pois todos os quatro tinham de ser reformados, mas os cones originais não mais podiam ser obtidos. Por uma questão prática e financeira, chegou-se ao consenso de que seria instalado o material nacional de mais alta qualidade e que, dentro do possível, permitisse que o resultado final médio se aproximasse dos parâmetros Thiele-Small originais que tínhamos salvos em nosso banco de dados. Isso garantiria maior proximidade nas caraterísticas de resposta final. Apesar do visual diferente do original, após muitos testes e comparações de massa do conjunto mecânico, etc, o conjunto escolhido foi a melhor aproximação elétrica possível para o restauro. Falantes de marcas internacionais podem ser facilmente restaurados a seu estado 100% original, pois marcas como JBL e Altec ainda fornecem o material original de reparo. Infelizmente as marcas nacionais como Gradiente e Polyvox, há muito desapareceram e o material original não pode mais ser obtido.

Alto falantes restaurados

Em seguida o crossover foi refeito com a troca dos capacitores originais por novos bipolares. Toda a parte de marcenaria foi finalizada e as caixas completamente restauradas, com novas molduras e mantendo-se o tecido ortofônico original, agora limpo!


Gabinete restaurado

Acabamento novo no gabinete

Novas telas frontais foram confeccionadas, EXATAMENTE como as originais.

Novas telas frontais (ainda sem as logos instaladas)


Em seguida as caixas foram montadas e testadas. Ficaram lindas!!


Caixas após restauro

O último passo foi ouvir as caixas por 8 horas e embalá-las para envio. 

Caixas terminadas!

Caixas prontas para entrega!

O cliente ficou ABSOLUTAMENTE abismado com o resultado, e eu confesso que adoro ver esse olhar em nossos clientes. Ainda mais neste caso, que o cliente perguntou: 'São mesmo as mesmas caixas que eu deixei com vocês?? Não é possível!'.

Sim, são as mesmas caixas, mas depois de receberem muito carinho e muito cuidado, 

Até a próxima meus amigos!!